中新網(wǎng)黑龍江新聞12月28日電(謝文艷)28日,在大慶石化乙烯二部苯乙烯聯(lián)合車間脫氫單元裝置區(qū),黃斌正在同技術(shù)人員討論下一步提質(zhì)增攻關(guān)方向。他們剛剛成功實踐的“金點子”,節(jié)約工業(yè)水補水量2.6萬余噸,節(jié)約費用85萬余元,工業(yè)廢水變廢為寶,提質(zhì)增效顯著。
大慶石化鼓勵員工打破思想的牢籠,堅定“一切成本皆可降”信心,保持創(chuàng)新精神,加強與行業(yè)內(nèi)的對標,學習吸收先進技術(shù),遇到難題時,多取經(jīng),找規(guī)律,克難關(guān),落實“金點子”,提質(zhì)增效。
苯乙烯聯(lián)合車間脫氫單元,在生產(chǎn)過程中,使用1.0兆帕蒸汽和乙苯混合后,進入脫氫反應(yīng)器,發(fā)生脫氫反應(yīng),蒸汽為反應(yīng)提供熱量,最終冷凝形成工藝凝結(jié)水,經(jīng)過沉降分離后,外送至公用工程二部污水裝置區(qū),外送工藝凝液量每小時23噸,形成浪費。
針對外送工藝凝液量大的實際,乙烯二部苯乙烯聯(lián)合車間主任、攻關(guān)小組組長黃斌,帶領(lǐng)管理技術(shù)人員,與同行業(yè)苯乙烯裝置展開對標,展開多項討論,發(fā)現(xiàn)同行大多都順利實現(xiàn)了回收使用,這讓黃斌他們堅定了信心:人家能做到,我們的裝置肯定同樣具備回用工藝凝液的潛力。
黃斌他們明白,要想實現(xiàn)提質(zhì)增效,必須把裝置每小時產(chǎn)生的23噸工藝凝液利用起來,但是該怎么做呢?通過與3家完成工藝凝液回收利用的苯乙烯裝置對標后,發(fā)現(xiàn)他們的共同之處,是將處理完的工藝凝液,作為裝置用水使用。
于是,在確認了本裝置工藝凝液質(zhì)量符合生產(chǎn)要求,并經(jīng)過反復技術(shù)論證后,黃斌帶領(lǐng)技術(shù)人員選擇了最為經(jīng)濟實惠的方案,即將工藝凝液引為工業(yè)水,替代日常生產(chǎn)使用的一部分工業(yè)水量。
有多經(jīng)濟實惠呢?只需在現(xiàn)場增設(shè)一根10米左右的管線,以及幾個閥門即可完成改造,而這些配件,大多是車間利舊而來,成本消耗極低。
黃斌說:“為了節(jié)約費用,我們利用裝置現(xiàn)有的碳保護床和循環(huán)回水總線,以最短流程,將裝置的工藝凝液外送至公用工程二部的供水聯(lián)合車間,這樣一來,不僅降低了外排工業(yè)污水的總量,同時也減少了工業(yè)水的補充量,一舉兩得!
改造完成投用后,裝置每小時自產(chǎn)的23噸工藝凝液,約有13噸會以工業(yè)水的新身份
重新回到流程中。這一招“自產(chǎn)自用”,不僅大幅減少送往公用工程二部的水量,還降低了裝置外引的工業(yè)水量,自9月份運行至今,3個月便為企業(yè)省下85萬余元的費用,節(jié)能減排、降本增效顯著。
(完)